烟草在线专稿 作为制丝车间的修理组组长每天能够坚持点巡检,保障设备正常运转都累得不行了,还有精力搞发明创造么?
难度确实很大,但对于红塔辽宁烟草有限责任公司制丝车间修理组组长魏建富来说,他带的这个团队就是这样一个乐于创新的团队。
2014年6月的一天,设备总结会刚开完,魏建富皱着眉头回到了修理组,班里的兄弟一看就明白了,这次例会指定是又公布车间设备存在的问题了。咱们这组长就有这个毛病,只要出现一点问题就必须马上解决。他赶忙找到了风送片区负责人吕长军,和他说起这次要着手进行的设备改造……
第二天,他俩就上4#喂丝机上蹲着去了,这是要改啥,大伙儿都很纳闷。一打听才知道,原来,现在根据工厂的新要求,烟丝筛分由原送丝前改为烘丝后,车间要将原有喂丝机前的振筛网拆除。但由于需要风送紫云烟丝,则需对4#喂丝机前的筛网进行安装筛分。安装倒不困难,但每更换一次就需要2人连续工作4个小时,还需要拉铆钉500多个。而且目前还出现了,由于筛网经常拆卸,固定孔变大已无法进行正常使用的情况。现在加工一个筛网需要7000元,经常更换也是一笔不小的开销。
但是,大家看着魏建富和吕长军聚精会神地在那观察着、琢磨着,“有门!”只要修理组上心的事就肯定能干好,不知不觉,一天的时间过去了,他们终于发现了一个解决问题的方法,可以拆除现有振槽上部的白钢板,另在现有振槽上制作固定框架,再进行打孔攻丝,在用螺丝固定后即可正常工作,更换简便,而当不进行紫云烟送丝时,可以不安装上部白钢板,也可实现烟丝的正常输送。
既然确定了方法那就开始干吧,在魏建富的组织下,车间自行进行实施,改造费用仅为900元。改造后更换筛网的时间大大降低,2人半小时就能完成,降低了维修人员的劳动强度,也保障了卷包车间的烟丝供给量。
节约不仅是美德,更是一种智慧,既要做好“节流”,从一点一滴做好节约,又要广泛“开源”通过修旧利废、科技创新、技术改革来实现节约。魏建富和他的修理团队正“乐”在这样一个个的创新之中,车间也“喜”于这些创新结果,更加期待他们能给我们带来更多改造成果。