烟草在线重庆消息 重庆分厂自2009年以来,大力推广节能减排应用新技术、新材料和新设备,投资1400多万元,实施了蒸汽管网及冷凝水回收系统改造等12项节能减排重要技改项目,取得了较为显著的成绩,其中锅炉富氧助燃技术改造和大面积使用LED灯具两项节能举措属重庆市工矿企业中的首例,具有较好的推广价值。
生产车间LED灯具改造项目投资134万,该项目针对生产车间原有的金卤灯和荧光灯能效低的现状,采用60W的LED工矿灯替换了制丝车间原有的297套280W(含镇流器功率)的金卤灯,采用15W的LED日光灯替换了卷接包车间原有的3000套36W(含镇流器功率)的荧光灯。改造后,经分厂现场测试,在照明负载减少了约140KW后,依然能够保证生产车间原有照明度不变,按年工作250天,每天照明时间24小时计算,每年可节电84万度,节约电费63万元。
蒸汽主管网及冷凝水回收系统改造项目投资300万,该项目是针对分厂原有地埋主蒸汽管道的保温效果差,蒸汽传输热损失在10%以上,地埋冷凝水回收管道系统泄漏,冷凝水回收率不到20%的现状,对主蒸汽管道和冷凝水回收系统进行重新辅设,新辅设的主蒸汽管道和冷凝水回收管道大部份采用架空辅设的方式。改造后,经分厂现场测试,蒸汽传输热损失降低到了3%左右,冷凝水实现了100%的回收。
锅炉富氧助燃改造项目投资65万,其原理是利用膜分离技术产生含氧率为28%左右的富氧空气为锅炉助燃(空气的自然含氧率为21%左右),可提高锅炉的平均热效率,降低排烟温度,减少锅炉的烟气排放量。改造后,经重庆市能源利用监测中心测试,锅炉平均热效率提高4.32个百分点,排烟温度下降37.01℃,排烟处过量空气系数下降10.08%,天然气节约率为4.75%,以上年天然气消耗总量为基数计算,该项目每年可节约天然气201295.5立方,节约天然气费用约33.6万元。
分厂工程设备科制定了节能减排宣传教育方案,在党办等相关部门和各车间的密切配合下,以“全国节能宣传周”为契机,充分利用橱窗、展板、挂图、标语等宣传工具,大力营造节能氛围,让员工进一步明白节能减排的重要性、必要性和紧迫性,不断增强员工的节能意识。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果