日前,山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂卷包车间电气主管张加义照例在机台巡检,看到ZB47包装机以500包/分钟的速度稳定运行,他放心地点了点头。
ZB47刚投产时,胶缸液位超限故障报警时有发生,引发小盒商标纸翘边、开边问题,且速度越快问题越严重。“一旦出现小盒翘边、开边等质量问题,就会造成极大浪费。要避免这类问题,就需人工频繁停机观察,寻找原因,非常影响设备生产效率,”张加义说。至此,他下定决心,要彻底治好阻碍设备高效运行的“疑难杂症”。
为解决这一问题,张加义找到了高速维修主管张成鹏,两人一拍即合,组织成立了攻坚团队,对此症结展开课题攻关。团队成员进行现场分析,通过头脑风暴,列举了造成小盒翘边、开边的原因,通过现场试验及走访调查,将解决点锁定到胶缸内泡沫堆积中,发现胶缸液位检测处泡沫堆积时有发生,当泡沫累积,液位检测传感器将一直监测到有胶液的信号,从而出现涂不上胶的情况,引发翘边、开边等问题,因此操作工要定时清除泡沫才能保障机组正常运行。
由于涂胶辊上面分布着多个涂胶孔,转动过程会将空气带入胶液中,无可避免会出现泡沫堆积的现象。团队成员对胶缸部位反复观察发现,胶缸液位检测部位位于胶缸的平缓区,根据水流原理,越平缓的地方泡沫堆积将会越严重。因此,团队成员将消除胶缸内存在的泡沫作为切入点,但通过多种办法始终无法有效消除泡沫问题。
“我们可以换个思路,从液位检测传感器入手。”张加义说。一个偶然的机会,张加义在辅导孩子作业时,无意间在物理课本上看到了液体压强的知识,给了他启发:“上端开口,底部相通的容器,他们的液面总是保持相同,我们可以根据连通器原理,在传感器下方加一个套筒,不就可以解决问题了吗?”围绕这个思路,团队成员召开专题研讨会,对胶缸检测部位进行了大胆创新。团队成员根据连通器原理设计了套筒和盖板相互配合,来保证传感器液位检测的准确性。
在套筒尺寸方面,为有效隔绝泡沫,团队成员进行了试验,最终选用长度为3cm的套筒。在材质方面,由于胶水有腐蚀性,为了避免套筒腐蚀,选用耐腐蚀强的304不锈钢。此外,他们在套筒两侧改为平口状,方便拆卸和清洗。
根据规格,团队成员设计确定了阻隔泡沫装置各种尺寸结构。其中,阻隔泡沫装置由盖板和套筒构成,绘制设计图纸,不断对设计进行完善,以确保加工后零件可以使用并达到效果。
图纸绘制完成之后,他们将加工计划向车间申报,审批后进行零件加工,然后进行了上机安装试验,安装完后,启动ZB47包装机,机器可以正常使用,且使用过程中无异常。设备改进后,小盒成型过程维修时间大幅减少,ZB47型包装机在质量要求、效率要求、损耗控制上实现了最优匹配。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果