“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。任何一项工作都是脚踏实地干出来的,没有捷径也没有巧合,拼搏奋斗才是正途。”这是李志刚转岗后用于自勉的一句话。
李志刚,钳工技师,有着丰富的烟机设备装配经验,工作勤恳务实,敢于大胆创新,在农用烟夹生产设备研发过程中表现突出,获评秦皇岛烟机公司2021年度生产标兵。
李志刚是秦皇岛烟草机械有限责任公司钳工技师,过去一直从事制丝设备装配工作。2021年3月,他被调到烟夹小组,参与烟夹生产设备的研发、制作工作。烟夹生产设备研发没有经验可以借鉴,没有成熟技术可以参考,从设备工作原理到选用材料都需要自己研究。面对全新的工作领域,李志刚没有退缩,52岁的他从头学起,并充分利用自己丰富的装配经验,解决了许多技术难题,为研制烟夹生产设备贡献了力量。
烟夹针梁的插针需要砥梁来固定,保证插针不错位、挪位。工作中,细心的李志刚发现,工人在烟夹组装的最后工序常常用敲击的方式把针梁装入砥梁,本应轻松插拔的针梁砥梁组装后需要费很大力气才能拽开。拆了几箱组装好的针梁、砥梁都是如此,这意味着不是偶然的制作误差。他和同事经过大批量测量后发现,砥梁制作尺寸普遍比图纸要求小了4毫米左右,导致针梁插入过紧。
车间领导当即组织大家现场讨论,研究分析问题,李志刚主动承担了砥梁设备的查验任务。由于刚刚接触烟夹设备,对其工作原理和运行数据尚未熟悉,为了找到问题所在,他仔细观察烟夹生产设备运行动作,琢磨设备的设计思路,反复操控设备,研究数据规律。多次耐心细致排查后,他终于发现问题出在砥梁自动焊接设备上,定位卡具在组对、焊接作业时,对砥梁的定位控制不够准确,致使砥梁外形尺寸得不到有效控制。李志刚随即对相关设备进行了改进,构思、画图纸、制作,成功制作出了限制砥梁定位零件,彻底解决了焊接定位问题。
试验验证成功后,这一改进被迅速推广应用到大批量砥梁焊接设备中,保证了秦皇岛烟机公司2021年400万支烟夹产品的质量,避免了因大批量产品尺寸不合格造成的质量事故。
秦皇岛烟机公司生产的烟夹产品有两种型号,十多种规格,之前用同一个生产设备最多可以生产四种规格的砥梁,而且换一种规格至少需要两三个小时调换设备,用起来十分不便。为了提高设备产能,降低生产成本,李志刚决定自主研发新的砥梁制作设备,提高设备的自动化程度。由于无经验可考,一切都要靠自己摸索,每一个细节都需要认真对待,每一次改进都要经过大量试验验证。根据国内现有规格,他和同事进行了模块化设计,在经历了无数次试验、无数次失败后,他们成功研制出新的砥梁制作设备,用一台机器可以进行全规格生产,且切换制作另一种规格只需换几颗螺栓、几分钟时间,生产效率得到大幅提升,由原来的每小时生产120根提高到每小时600根。
如今,新的烟夹自动化生产线正在不断完善中,李志刚把自己当作一颗螺丝钉,“钻”进工作里,干起活来认真负责、精益求精,始终对工作保持着敬畏与热爱。他说自己是把工作当成事业来干,很享受通过自己的双手将图纸变成设备的快乐。