为激励和表彰先进,进一步推动设备技术改进工作,近期,长沙卷烟厂召开了2024年度设备技术改进项目成果评定会,评审专家们从21个参评项目中评选出了1个特等奖、3个一等奖、6个二等奖和12个三等奖。这些奖项的颁发不仅是对过去一年技术改进工作的肯定,更是对未来持续创新的鼓舞。
近年来,长沙卷烟厂始终坚守“三个注重”核心策略,以技术改进为引擎,持续推动设备质效提升,取得了可喜的成绩。
注重技术创新与前沿探索
技术创新是推动企业持续发展的不竭动力。该厂始终鼓励技术人员不断学习最新的技术趋势,勇于尝试新的设备理念和技术手段。
“我期望通过智能化改进,我们的污水处理设备能够实现更精准的监控和控制。同时,通过收集和分析大量数据,能够为我们带来更强大的数据支持和决策能力。”作为该厂设备工程部的技术专家,崔峙表达了对智能化改进的向往之情。为此,以崔峙为首的技术团队在行业先进技术的指引下,开展了《污水处理站智能化改造》项目。
通过加装智能化曝气系统、智能化膜系统和智能化COD进水系统等关键设备,依托软件系统,实现了对污水处理全过程的实时监控、精准控制。污水处理系统智能化改造后,不但方便运维人员提供随时随地查看污水站设备的运行状态,及时发现并处理潜在问题,而且可以根据实时的监测数据,自动调整处理工艺参数,确保污水处理效果达到最佳。
注重经济效益与成本优化
在追求技术改进创新的同时,长沙卷烟厂始终注重技术改进项目的经济效益和成本效益。技术改进团队在设计改进方案时,充分考虑设备的全生命周期成本,确保技术改进能够为企业带来实实在在的经济效益。
在《梗丝松散装置综合设计改进》项目中,以汪浩洋为首的技术团队针对制丝生产线上的部分烟丝、梗丝受挤压、沉降,导致压实结板形成结块的问题,通过松散装置电气控制方式改进,完成新增模块器件安装、驱动电机减速箱选型与安装、加装安全联锁装置、完善硬件组态更新、完善拨辊控制程序逻辑等,同时开展松散辊机械结构设计改进,松散装置的固定齿优化设计,保障松散效果的同时降低对整丝率的影响。“我们这个项目的资金成本投入不多,但成效显著。改进后的烟梗丝结块松散率高达95.7%,大幅提升了产品质量,有效降低了不合格品率,预计每年可以为企业带来近40万元的经济效益。”项目技术负责人汪浩洋兴奋地说道。
注重成果转化与应用推广
为了确保每一项技术改进成果都能迅速转化为实际生产力,长沙卷烟厂建立了完善的技术成果转化机制。同时,他们还加强与行业内外企业的交流合作,推广应用成熟的技术改进成果,推动行业的技术进步。“我们在技术改进项目前期立项时就充分考虑了项目的可推广性,鼓励技术员尽量申报可推广复制的项目。”该厂设备专家委员会委员彭铸说道。
比如《烟包小透外包质量提升改进》项目,以技术员王文鼎为首的技术团队,针对烟包产品成型不好,影响小包透明纸外观质量的问题,开展了多项设备上的技术改进,通过优化设计烟机传送轮的商标纸定位调整装置,改进烟包透明烙铁材质与结构,改进小包成型轮尺寸,增加小透下纸通道输送辊制动装置等措施,实现了烟包产品外观质量的全面提升。改进后设备生产的产品,在烟草行业质量抽检中,总得分获得了行业一类烟第一名的好成绩。该项技术改进成果,目前已成功推广到了企业同类型机台。
图为技术员在开展烟包质量检测器的改进测试(尹学文/摄)
据统计,近3年来,该厂共完成了60多个设备技术改进项目,其中60%的项目在企业内部同类设备得到了推广应用,20%的项目在公司内其他工厂推广应用,累计实现经济效益上千万元。
笃行致远 2024中国烟草行业发展观察