走在贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂里,一栋栋现代化厂房整齐排列,每一栋都穿着定制的“保温服”,更有利于保持车间温度稳定。
在看不见的厂区地下,有260口井,每口井深达110米,这些铺设在地下的地热管道,在冬天带来温暖,在夏天带来凉爽。
从老厂搬到新厂,虽然厂区面积增加,动力设备装机容量也已翻倍,但遵义卷烟厂单箱卷烟综合能耗却并没有增加,低于行业平均能耗,位列贵州中烟前茅。在这背后,是遵义卷烟厂在节能降耗减排上的不懈努力。
节能降耗,是一项系统工程。
图为动力车间电工根据能源消耗数据检修锅炉
在新厂建设之初,遵义卷烟厂从技术设计上就充分贯彻绿色、可持续发展的理念,积极使用了地源热泵、中水回用、智能照明、高效能电机等节能技术,夯实了节能基础。
除此之外,遵义卷烟厂建立健全能源管理体系,梳理制定工厂能源管理体系文件,明确了体系建设的工作步骤和各阶段的工作任务,稳步推进体系建设。
坚持目标导向,遵义卷烟厂在全面收集各项能源消耗数据的基础上,结合不同部门的能源管理实际,个性化分解重点用能部门的能源管控目标,进一步提高部门能源管控绩效评价的有效性,同时严格按绩效指标进行评价,有效增强职工的节能意识和责任意识。
作为工厂的用能大户,动力车间更是通过细化能源绩效指标和行为指标设计,将能源管理要求转化到日常工作中,纳入部门员工个人月度目标绩效,增强全员的节能减排意识。
动力车间各班组都把能耗管理作为班组重要工作,每班跟踪、分析各类设备耗能情况,常态化对发现的异常点位进行维修处理,最大程度减少跑冒滴漏现象,减少能源浪费。
回收利用,是节能降耗的一大途径。
动力车间党员技术骨干充分发挥先锋模范作用,盯着厂里的主要耗能设备,通过重点课题专项攻关,开展节能创新。
过去,生产过程中产生的闪蒸汽只是冷凝成水进行回收,这个过程中热量直接散掉,造成浪费。经过研究,攻关小组通过改造换热机组管网,全面回收闪蒸汽中的热量,减少采暖直接消耗蒸汽。仅此一项,每年就可减排400多吨二氧化碳。
通过一个个项目攻关,遵义卷烟厂实现了能源的不断循环利用,有效减少了碳排放。
节能降耗,更多是点点滴滴的积累。
“不怕节约得少,这里节约一点,那里节约一点,加起来就很可观了”。动力车间主任王友贵说,作为一个生产运行成熟的卷烟工厂,节能降耗工作更多是做在日常。
动力车间从细微处入手,深挖基础管理潜能,通过对厂区路灯及联合工房管廊照明控制模式进行调整优化,提升节能降耗管理水平。
动力车间在日常设备巡查巡检中发现,由于照明控制模式比较粗放,未能实现能源节约最大化。针对这一问题,动力车间成立专题攻关小组,在大量现场调研和方案研讨的基础上,制定多种“预设置”控制模式,进一步提升智能照明系统的使用质效。
他们给厂区246盏路灯加装光照传感器,实现路灯照明启停方式由过去单一的时间控制转变为“光照强度控制”“时间控制”“节假日模式”等组合方式,另外,对联合工房管廊105组智能照明实行不同时间、不同环境的光照强度精确设置。
“仅仅是照明方面的改进,每年就可为工厂节约用电4万多度。”王友贵说。
空调系统是厂里的高能耗设备。动力车间在这方面下了不少功夫。
他们采集分析气候特点,根据过渡季节能源消耗情况,充分利用自然冷源,采取冷冻冷却水联合循环代替制冷机运行,既保证了工厂生产环境的工艺要求,又减少了制冷机运行时间,每年可减排近600吨二氧化碳。
“这好比我们冬天开车,用发动机的余热采暖就够了,完全可以不用压缩机。”设备技术员刘佳霖介绍道。
节能降耗,任重道远。在向着企业发展目标大踏步前进的道路上,遵义卷烟厂正深入推进绿色低碳可持续发展,一步步实现“绿色梦想”。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果