烟草在线涪陵消息 “这几天叶片开包段操作工付艺凯说,空烟箱压扁平台老是‘卡壳’,估计是回用烟箱的硬度和折叠形状与设备不能契合。机器一卡,马上就需要手动操作,还需人工进入开包机内整理后再自动叠层。一个烟箱60多斤呢,搬上搬下累得够呛。”
近日,在重庆中烟涪陵卷烟厂制丝车间质量设备例会上,生产甲班班长余兴华反映了这一情况。
“这台空烟箱压扁平台是全自动机械设备,可大大降低人工劳动强度。据余兴华这么一说,我们的设备使用快成半自动的了,这怎么行呢?改善刻不容缓。”车间设备负责人潘世华说道。
提出这一问题以后,制丝车间的维修技术团队便开始认真思考解决方案。技术员张纯超与马驿景在生产现场观察,高级技师熊金则是一边观察一边拉着付艺凯询问,随后,三位站在压扁平台处开始讨论起来,各自表达了自己的想法:
“像这种智能设备,要想提高设备作业效率肯定得从程序上去实现全自动,光改造设备不可行。”
“压扁平台有两个部分,‘卡壳’主要是在压扁机撑杆部分,导致后面整理叠层没法继续工作,从压扁撑杆动作上看没什么问题,主要是纸箱揺盖无法保持一个方向,我们可以从角度上去探索。”
“现在撑杆是保持垂直固定的,我们得从这个撑杆寻找突破口”
……
听完各自的想法后,马驿景点了点头,陷入了沉思。突然熊金说到:“你这一点头,我就想到了办法,要是这两个撑杆可以‘点点头’,等纸箱放下,然后再恢复原位,揺盖稍微内扣一点也不会罢工。”
于是,熊金赶紧回到办公室开始着手程序设计,并叫上了程序高手麻海林,一起研究着如何编写撑杆“点头”程序。
刚开始,撑杆角度始终达不到理想的效果,熊金反复修改程序,现场调试设备,反反复复,最终形成了完美的角度,空烟箱整理叠层不再受阻了,10月底,这个改善项目实施完成。
“这个撑杆‘点头’的改善项目我必须要点赞,原来一批烟叶需要整理40个空箱,其中有十一、二个空箱需要进行手动操作、人工整理。现在一批烟叶只有一两个是因为纸箱褶皱或者破损的空箱,需要手动操作,明显提高了开包机的效率。”操作工付艺凯两手竖起大拇指对着熊金说道。
很小的改善也是精益。目前,制丝车间以全员小改善为支点,从大处着眼,从小处着手,不断推进精益管理工作,使其精于细微,真正完善。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果