烟草在线乌兰浩特消息 11月2日清晨,生产车间班前会后,职工到岗开始新一天的工作,班组长各机台忙前忙后,挡车工按部就班规范地开起设备,修理工穿梭于各机台,检查设备情况,这里和往日一样,工作紧张忙碌,但一切都那么井然有序。
“小王,你的改进太有效了,小盒的压痕问题解决了,烟包进给的稳定性提高很多,停机次数也少多了”。卷接包车间,YB55小盒透明纸包装机挡车工对来查看改进效果的修理工王焜说。
事情还得从10月份说起,当时修理工王焜在巡查时发现,YB55小盒透明纸包装机钢质压辊难以调整到既满足烟包进给的传送,又不对烟包造成压痕的平衡点,经常会对烟包造成压痕,影响产品的美观。
经过仔细研究、设计,王焜用橡胶辊替代钢辊,既保证增加摩擦力,同时又降低材料硬度,减少对烟包的损伤。同时改变调整方式,用丝杠进行调整,配合压簧复位固定,大大提高了调整的精度,满足调整精细的需求,同时减少调整动作及拆卸零件,极大的增加了调整速度。
多年来,为保证对产品质量的稳定控制与提升,解决生产控制中的疑点、难点,红云红河乌兰烟厂生产车间的全体职工集思广益,用心、动脑,用小创新、小改进将这些难题一一破解,用车间里年轻人的说法就是“大家真的是一言不合就创新啊!”
制丝车间,职工们给压梗振槽上安装筛网,将落下来的冷凝水滤掉,没有了水渍梗,减少了烟梗表面水分,利于切梗;把梗加料喷嘴向右移0.5米安装,并调整喷射角度使料液迎面喷向梗丝,使梗丝吸收料液效果更好;给烟叶风选机风选入口挡板安装折页,改为向内可折叠式的,扩大烟叶通道,有效避免了堵料……
卷接包车间,职工们给卷烟机接装纸检测装置增加接装纸检测下部挡板,有效保护了接装纸检测装置,节约了企业成本,提高了烟支质量,使带有接装纸接头的烟支能够成功被剔除;软包硬化机组是从生产软包烟的基础上改造而来的,职工对缺盒检测装置进行改造,改造后的缺盒检测装置,完全吻合了软包硬化产品的尺寸标准,当产品经过检测装置时,使产品各部位能够完全触碰到检测点,具有相当高的精确度,达到了生产要求……
“虽是小改进、小创新,但是却为保证产品质量的稳定控制与提升发挥了大作用。”卷接包车间主任李天明说。
2016年以来,乌兰烟厂紧扣降本增效工作重点,以控成本、控费用、精益改善创效、创新活动创效、课题攻关创效“两控三创”方式引领落实,用小改小革解决生产实际中大问题。据统计,仅三季度,在工艺、设备、电气三方面的改进和创新,制丝车间就达到了45项,卷接包车间达到60项。
一项项改进和创新足以证明乌兰烟厂人对于企业的热爱和忠诚,他们积极用心、动脑,集思广益,“望、闻、问、切”,破解生产过程中的“疑难杂症”。正是他们在创新路上不停步的精神,推动了乌兰烟厂各项工作的稳步向前。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果